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磨粉机间续送料机变革

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2012-7-2 11:52:00 人气: 标签:

  问题的提出经过多年的运转,因联合给矿器给矿勺头在给矿的冲击负荷较大,久而久之就造成进料口和进料端盖联接处的16个M30螺栓疲劳断裂造成中空轴处漏矿,造成联合给矿器整体甩出,给矿罩严重变形的重大生产事故。处理起来很困难,且检修工作量大,影响设备的正常运转及生产。

  改造方案根据9#球磨机改造的成功经验和现场的实际情况,只要将其他旋流器沉砂出的矿浆自流入其他球磨机进料口而给矿。因此决定拆除其他3台球磨机联合给矿器,自制一个三通(可用#球磨机进料口达到给矿和加球的目的。

  安装说明:(1)进料衬套安装正螺旋尺寸为50×80,进矿管与正螺旋间隙为10mm;(2)进入球磨机的钢管φ350,坡度大于3°,伸入450mm;(3)防漏胶皮破碎旧胶带,与进矿管的间隙为1mm;(4)防漏法兰采用箱形结构,(80×180空间)内部充满石棉绳,防止漏矿或漏水,防漏法兰中间压φ20的盘根,防止漏矿或漏水;(5)进矿管φ350×16,坡度大于20°,三通处加φ350的法兰,便于拆卸。内铺铸石块(50×200);(6)加球管φ350,坡度大于30°,三通处加φ350的法兰,便于拆卸,接矿斗参照11#球磨机;(7)盘根防漏法兰中间压φ20的盘根,防止漏矿;(8)接矿斗子600mm×1300mm,接矿用108管就近进入6#泵池或8#泵池,高度超过球磨机半径中心。现场制做。

  改造效果自改造后,经过半年的运转,没有再发生中空轴和进料口联接螺栓断裂而漏矿的现象,彻底解决了因勺头松动及勺体磨坏而停机的问题,减少了材料备件消耗及维修工作量,提高了安全使用性能,避免勺头甩出发生重大生产事故。

  经济效益(1)通过改造可减少每台球磨机故障停机时间因停机每年少产精矿900t左右,故可增加产值13.8万元。

  (2)拆除联合给矿器后,减少备件消耗,每年可节约给料器盖、给料勺体、给料勺头等备件材料费2.19万元,并且相应减少了维修人员工作量。因此在同类矿山企业具有广阔的推广前景和良好的使用价值。

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