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关于对球磨机优化与应用分析

作者:admin来源:中国磨粉机网 日期:2013-6-4 14:25:32 人气: 标签:
  

  简化工艺流程的措施改造取消了再循环管道、多管分离器和排风机,同时取消原来排粉机出口蝶阀,布袋除尘器出、人口蝶阀及循环风蝶阀;通过管道改造将排粉机人口从细粉分离器出口移至布袋除尘器出口,细粉分离器出口与布袋除尘器人口相连接,使整个系统处于全负压工作状态;仅保留功率为220kw的排粉机和排粉机进口蝶阀,保留排粉机进口蝶阀的目的是调节系统风量。工艺流程简化为:球磨机、粗粉分离器、细粉分离器、布袋除尘器、风机。设备改型及信号显示在布袋除尘器下部增设4个星型卸灰阀,并对螺旋输送机改型,将原来的250改型为315,加快布袋除尘器的输灰速度,避免工艺改造后布袋除尘器内积煤较多,产生煤粉自燃的现象,保持生产工况的正常。在仪表显示屏上,增设了球磨机、星型卸灰阀、螺旋输送机、风机、上煤皮带设备工作状态的显示信号,给操作提供方便。

  改造后的操作实践经过一个月的改造,五月初3号球磨机单风机制粉系统开始调试,调试分为空负荷、带负荷试生产两个阶段。以改造前、后的球磨机进、出口压差值大致相等为原则进行空负荷调试,得到风机人口蝶阀开度值、各在线设备压差值、风机运行电流值之间的相互关系;在此基础上进行带负荷试生产,试生产以球磨机合格煤粉最大能力为原则,严格控制布袋除尘器进口和出口部位的温度值,通过增强清灰频率使布袋除尘器进、出口压值控制在7.85-1.77kP。的范围内,带负荷试生产过程比彩日匝利。从整个系统的压力损失来分析:改造前系统压力损失为105.91kPa;改造后的压力损失仅为83.36kPa。系统压力损失、高炉煤气消耗量明显减少了,达到了改造的目的。不难看出:改造后系统的能耗将伴随着阻力的减少而降低;因用于调节系统工艺参数的蝶阀仅为一只,也使得制粉操作变得相对容易些。

  改造后的制粉操作及分析。改造后的制粉操作确认各设备处于完好状态,关闭风机进口蝶阀,启动除尘设备和风机,待风机运行正常后,将风机人口蝶阀的阀位调整为50%;通知燃烧炉烧炉,待燃烧炉温度达到650℃时启动球磨机;通知燃烧炉送风,开热风阀,关冷风阀。当球磨机出口温度逐渐升至80℃左右时,启动振动给料器向球磨机供煤,供煤量由小到大,调整到保持球磨机出口温度,一般情况下,烟煤或褐煤的出口温度控制在50-60℃,无烟煤的出口温度控制在70-85℃规定范围为原则。在操作过程中,要按保持球磨机最大出力的原则进行调节,并保证获得水分含量<1.0%、煤粉细度0.088占65%-90%的合格煤粉。

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